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壓力機臺車車輪異常磨損原因分析及解決方案

壓力機臺車車輪異常磨損原因分析及解決方案

Mar 14, 2022

杜 斌

(長安福特汽車有限公司三工廠,重慶 401122)

摘 要:壓力機臺車車輪在運行中出現(xiàn)異常磨損。從多個方面分析磨損產(chǎn)生的原因,通過重新加工軸承座及車輪改造等措施,解決了磨損問題,提高了生產(chǎn)效率。

關鍵詞:壓力機;車輪;異常磨損;軸承

DOI:10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.06D. 43

中圖分類號:TK26

文獻標識碼:B

1 前言

工廠生產(chǎn)車間的壓力機為德國舒勒(Schuler)公司生產(chǎn)的 SML4-3000-5X2,5-1400 壓力機。壓力機投入生產(chǎn)時間不到 1 a,臺車車輪在運行中就出現(xiàn)了軸承振動增大現(xiàn)象,車輪導向筋異常磨損(圖 1),影響到企業(yè)的正常生產(chǎn)。

為此,從臺車車輪的結構、安裝等方面進行分析,以期找出故障主要原因,解決問題,提高生產(chǎn)效率。

編輯

2 原因分析

首先對壓力機車輪導軌進行了參數(shù)檢測:整線 20 m 直線度在 1 mm 左右,導軌

凹槽寬度為 圖 1 車輪導向筋異常磨損

15 mm,車輪

導向筋寬度13 mm。從檢測數(shù)據(jù)來看,導軌符合安裝質量要求。排除了導軌安裝質量問題之后,故障的原因可能出自壓力機臺車本身。

眾所周知,再精密的機械制造也會存在誤差,壓力機臺車自然也不例外。在生產(chǎn)實際中,壓力機臺車車輪的安裝位置可能出下的狀態(tài)有 4 種:理想狀態(tài);兩軸線平行但與輪子邊沿不共線;兩軸線既不平行又不共線;臺車移位后。

4 種狀即使制造誤差小到可以忽略不計,但是車輪也可能出現(xiàn)臺車移位后的狀態(tài),導致側身行走。因為車輪所處位置還會受到兩導軌面摩擦系數(shù)不一致、吊裝模具時造成的振動等因素的影響。

因此認為,壓力機臺車車輪行走時與導軌凹槽側面發(fā)生擠壓,加之車輪硬度較軟,最終導致車輪導向筋出現(xiàn)了非正常的磨損。

編輯

3 車輪結構分析

為了彌補可能出現(xiàn)的制造誤差,在設計之初臺車生產(chǎn)廠家就采用了可調心滾子軸承。這樣,車輪在導軌凹槽內行走時就能自動對正,減少偏差和磨損。

編輯

參照圖 3,2 個調心滾子軸承分別安裝在前后軸承座,車輪用平鍵固定在轉軸上,位于兩軸承座中間,兩軸承座焊接在壓力機臺車上。

這時,只要軸承固定安裝在軸承座上,2 個軸承外圈的相對位置也是固定的,只能由軸承內圈起調心作用。

也就是說,車輪自動調心的功能是依靠調心滾子軸承內圈的偏轉來實現(xiàn)的。

如果把轉軸從軸承中拆除,車輪需要偏轉一點角度,2 個軸承內圈偏轉后就會出現(xiàn)偏轉現(xiàn)象,即 2 個軸承內圈會同時向一個方向偏轉,因而 2 個軸承內圈不可能在同一條中心線上。

這時,轉軸也無法裝入到軸承內圈。

實際上,因為轉軸已經(jīng)安裝在軸承內圈里,車輪需要偏轉時軸承內圈也不可能偏轉,所以車輪無法實現(xiàn)自動調心,壓力機臺車只能非直線行走,擠壓導軌,出現(xiàn)了軸承振動增大、導向筋磨損的現(xiàn)象。

來源:網(wǎng)絡 侵刪


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